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产生的原因可能有三个,分别是:1、节气门、喷油嘴、进气道积碳较多。受积碳影响导致的故障很多,有些车辆会产生顿挫感也是和积碳有关系,建议平时注意清理积碳。2、燃油品质不合格,燃烧不充分。3、火花塞、点火线圈等故障,造成缺缸等。这种就需要到店里检查处理,并及时进行维修,避免产生更多的安全隐患。
一般来说引发抖动顿挫的原因也会是多方面的,节气门,火花塞,点火线圈,喷油嘴等。如果节气门脏了的话,车辆怠速抖动,不容易着车。但从我们的故障情况来看,怠速稳定,且点火没什么问题。火花塞,如果行驶途中顿挫感、怠速抖动,提速性能下降,都要考虑是不是该换火花塞了。从目前的情况来看,火花塞该更换
串线了,重新接线,检查有无破损,若无,可能是串码了
1、超薄型,重量轻,手感极佳。2、驱动器输出,抗干扰能力强,可长距离传输。适用范围:用于数控机床、印刷机械等的零位补正和信号分割。规格 电气特性 ELECTRICAL spec.输出波形Output Wave 方波Square Wave 供应电源Power Supply DC5-30V DC5V 响应频率MAX.Response 0KHZ-100KHZ 消耗电流Current consumptio
这个问题很好处理,根据不同的设备型号有不同的处理方法,大致可以采用如下办法:1,有部分设备过行程报警后有可以解除的按钮或者按键,按住不放移动轴就可以解除。2,如果没有这个按键,就关掉设备电源,打开Z向丝杆端部盖子,用扳手反向扳动丝杆,解除丝杆超行程。3,关掉设备电源,丝杆露在外面的部分用
如果Z轴电机是步进电机,原因可能是:1、切削用量太大。2、Z轴调得太紧。3、刀具磨损较快,工件定位不可靠。如果我的回答对您有帮助,请及时采纳为最佳答案,谢谢!
这个问题主要出于如下几个地方:1,Z轴连接器松动。2,Z轴角接触轴承损坏。3,Z轴丝杆螺母损坏。看你说的情况每次都是几个毫米的差,最大的可能性就是Z轴伺服电机与丝杆连接的联轴器松动。
1、Z轴方向抖动,元凶有三个,一个是Z轴的丝杆轴承坏了,一个是Z轴的开合螺母,最后是大托板压条磨损,你发现的是丝杆与电机的连接,你就检查这三个地方,原因肯定在其中一个或者都有,我的经验要先看看丝杆另一头的支撑轴承是否坏了。2、外圆有痕迹,是跳刀,外圆跳刀有两个原因,一个是主轴轴
卡盘和工件装夹问题 1.卡盘的安装精度差;卡爪长时间使用精度降低 2.工件加紧时注意夹紧力要均匀 3 主轴轴承间隙大
自动数控机床正常加工时x轴突然正或负跑几十mm可能是以下原因:1、机床行程、位置控制系统出现故障,导致x轴运动不稳定。2、数控系统短暂异常,例如计算机鼠标、键盘无意操作未及时检测到,导致系统出现x轴跑位。3、机床未及时保养或保养不到位,导致机床轴承、导轨等零部件磨损或损坏,引起x轴跳动或跑位。
这种现象一般是由于伺服驱动器有问题引起的,把伺服驱动器里的震荡频率改下,就会好了。还有一种是由于伺服驱动器到伺服电机的线路破损或进水引起该现象。
1. 导轨和丝杠缺润滑油.(润滑脂);2. 钢导轨的可能斜铁太紧.消除各丝杠或轨道的间隙;3.机床负荷太重.摩擦力太大;4.伺服电机和丝杠的联轴器松动也会引起爬行;5.切削太大 机床功率不够,要合理安排加工工艺确保合理的切削力。二、数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。配备多
2)紧固轴承的螺母、衬套、垫圈等的端面振摆差和不平行度差。 3)轴承本身的端面振摆差和轴向窜动。 4)主轴箱壳体轴承孔的端面振摆差。上述这些零、部件肩台面的振摆差在收紧轴承时,将使轴承滚道面产生不规则的变形,不只是引起轴向窜动,而且会使主轴产生径向跳动,同时会引起主轴在旋转一周的过
造成数控机床轴抖动的原因有:导轨润滑不好、静压导轨的静压压力不足、导轨面拉伤、丝杠或者齿条反向间隙过大、传动机械故障、位置测量元件故障、电气故障都可以造成机床轴抖动。机床主轴指的是机床上带动工件或刀具旋转的轴。通常由主轴、轴承和传动件(齿轮或带轮)等组成主轴部件。在机器中主要用来支撑传动
1. 轴承安装不牢固:更换轴承后,如果轴承安装不牢固,轴承便容易产生松动和摇晃,导致轴承运转不稳定,从而造成抖动现象。2. 轴承选择不当:更换轴承时,如果选用不正确的轴承型号、品牌等,轴承的性能不足以满足机床运转要求,同样容易出现抖动现象。3. 加工质量问题:更换轴承后,如果在加工轴承座等零部
由于机床伺服进给系统为全闭环结构,无法通过脱开电动机与机械部分的连接进行试验。为了确认故障部位,维修时首先在机床断电、松开夹紧机构的情况下,手动转动Z轴丝杠,未发现机械传动系统的异常,初步判定故障是由伺服系统或数控装置不良引起的。为了进一步确定故障部位,维修时在系统接通的情况下,利用手轮少量
首先排除有人动了累加计数器。然后找共性和规律如加工几个工件会出现一次,每次差几毫米?出现时机械及NC上有无异常。出现跑位后在加工后是否出现又好了的现象。如果还是跑位就回零在加工看是否又好了?把信息收集好了告我,我试着帮你分析一下。越详细越好
如果没用的话,就看看在走Z轴时出现Z不走现象的同时Z向电机转不转,有没有异响。有异响的话,可能就是电机堵转,这时可以查查电机的轴承坏不坏 ,机床Z向的塞铁、吊铁紧不紧,有没卡削的现象,丝杠本身紧不紧。如果既不转又没异响的话,就查下电缆、接触器、插头……之类的接触好不好,螺丝松
驱动器报警原因都在于加工中负荷超载所造成,(1)看是否丝杆有损坏导致拖板无法移动负荷超载。(2)是否拖板过紧导致负荷超载。(3)去除驱动器和电机连接的线,看是否报警,检验驱动器是否以坏。
伺服电机或编码器故障:数控车床的 Z 轴伺服电机或编码器出现故障也可能导致坐标点自动偏移。可以通过检查电机驱动器和编码器等部件,并进行调试和维修来解决问题。切削参数设置不当:如果切削参数设置不合理,如进给速度过快、进给深度过大等,也会导致 Z 轴尺寸不稳定和坐标点自动偏移。需要对切削参数进
回答:首先确定连接线没有松动 然后 x轴 z轴驱动器交换一下 就是把不丢步的X轴当Z用 【注意XZ拨码设置交换的时候要重拨】如果原来正常的X驱动器 带动Z轴的机械和电机时 z轴还是丢步 至少说明驱动器没有问题 可能是电机 可能是机械 这种情况经验上讲 如果丢步尺寸很大 多数是电机【电机空转有无异响
分析认为,故障原因有两点,一是机械反向间隙较大;二是X轴电机工作异常。利用FANUC系统的参数功能,对电机进行调试。首先对存在的间隙进行了补偿;调整伺服增益参数及N脉冲抑制功能参数,X轴电机的抖动消除,机床加工精度恢复正常。4. 机床位置环异常或控制逻辑不妥 一台TH61140镗铣床加工中心,数控系统为
1:首先我建议您检查下您的雕刻机有没有限位系统!如果有!则很大一部分原因是信号干扰造成的!主轴变频器在运行信号不好的情况下!会出现限位信号和主轴变频器信号相互干扰的现象!在我个人看来!系统的限位主要是防止操作不熟练的情况下出现越位现象!造成主轴或者导轨出现人为破坏!如果您那边操作比较熟练
有以下几种可能性。1、主轴轴承调整得太紧。2、主轴轴承润滑不良。3、使用的主轴转速过高。4、频繁启停、频繁正反转、长期时间使用过大的切削用量。如果我的回答对您有帮助,请及时采纳为最佳答案,谢谢!
答:主要从1处查,和信号电缆有关,检查报警的轴的信号电缆线,看在什么时候有移动(往往在其他轴移动式,这个轴的电缆被拖动)。电缆线如果长期被折过来折过去,就会接触不好,报警就会不定期出现。这时候只能更换新的电缆了。 8、408#和409#同时报警处理(FANUC0MD) 机床出现408和409报警的原因有几种,请指教 答:一般
出现这种故障时,一般显示单元没有报警,原因是由于机床X轴惯性等原因,X轴的位置处于+X轴的软限位与硬限位之间。解决此类故障的方法是:将X轴的正、副软限位修改为大于硬限位的数值(如X轴的正负硬限位坐标为100,-800,可将软限位暂时设定为1000,-1000),用手动将X轴开向偏离X轴故障方向的方向(如上述举例所示的-X
1、 用手摇轮各轴出现抖动现象。原来为手轮盒内的线路板有问题,更换损坏元器件即可。2、 手摇轮有时好用有时不好用,没有规律,原来是手轮内部或手轮延长线的阻值太大,更换备用线问题解决。3、 手摇轮反应不灵敏,出现严重的脉冲丢失现象,原来是插头连接处的插针没到位。4、 手摇轮不能用,原来
可以通过以下方法解决:1. 重新启动数控车床,检查伺服控制器或变频器是否有报警信息,若有故障信息,可以通过查看数控车床手册来检查和修复;2. 检查主轴伺服电机的回路,清理和更换电源电缆和电机电缆,确保连接稳固;3. 如果故障在传感器上,可以检查传感器的工作状态,手动操作让数控车床执行相应动作,观察
一、 操作数控机床的直线轴的正负方向时,直线轴都向一个方向移动在数控机床的维修中,无论数控机床采用什么品牌的数控系统,很多维修人员都遇到过如下一种故障,即数控机床的直线轴,无论开正、负方向,直线轴都向沿着撞坏机械的方向运动。以数控车床的X轴为例,具体说明一下。数控车床的X轴运动至+X方向的限位附近时,
2.进给伺服系统常见故障的维修处理 进给伺服系统故障,一般可通过参考操作说明排除,如果遇到参考操作说明无法排除的故障则需要具体问题具体分析解决。当振动故障发生时可以对机械安装进行检查和调整,并保证伺服电机速度和位置检测的准确性,由于数控伺服系统中电子元件较多,因此还需要检查有无外部干扰影响,并且
Z轴丝杆或导轨损坏:如果数控车床的 Z 轴丝杆或导轨存在磨损、裂纹或变形等问题,也会导致坐标点自动偏移。需要对这些零部件进行检查和更换。伺服电机或编码器故障:数控车床的 Z 轴伺服电机或编码器出现故障也可能导致坐标点自动偏移。可以通过检查电机驱动器和编码器等部件,并进行调试和维修来解决问题。
检查驱动器发现,驱动器本身状态指示灯无报警,基本上可以排除驱动器主回路的故障。考虑到该机床X、Z轴驱动器型号相同,通过逐一交换驱动器的控制板确认故障部位在6RA26**直流驱动器的A2板。
1. 检查机床的机械结构:首先,您可以检查数控机床的机械结构是否存在松动或磨损的情况。如果发现有松动或磨损,可以采取紧固螺丝、更换磨损部件等方式进行修复。2. 检查导轨和滑块:导轨和滑块是数控机床Z轴运动的关键部件,如果导轨和滑块存在磨损或污染,会导致尺寸不稳定。您可以检查导轨和滑块的状态,如
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